根据以上五个原因,对液压系统进行了检查。

2022-07-13  来自: http://www.yilibang.com/ 浏览次数:132

根据以上五个原因,对液压系统进行了检查。

检查油箱液位符合要求,压力能达到17Mpa,说明吸油管路没有堵塞。排除了第一种可能性,并分析了其他四种原因。甘肃起重设备

  本机液压系统为开式串联油路,两路阀中的溢流阀负责支腿液压缸油路,防止过载。按技术规定将系统安全阀调至16MPa。四通阀中的安全阀用于保护起升、盘车、变幅、起重臂机构等,防止过载。按规定将动臂液压缸推到极限位置后,将安全阀的压力调整到25-26mpa,但将调整螺钉拧到底后,压力不能增加,说明安全阀失效。

  拆卸安全阀时,发现阀内弹簧座的铜垫卡在弹簧回位中,使阀不能正常工作,也造成调整失败。重新调整铜垫后,将其清理干净,重新安装并拧上调整螺钉。压力增加到20MPa,但仍未达到要求的压力。

  本机液压系统中有三台zm40型轴向柱塞式定排量泵。起升机构的泵在起升过程中承受的载荷,容易发生故障。拆卸后发现泵的输出轴歪斜。解体后发现输出轴3506轴承损坏严重,球体损坏,保持架不完整,滚道有较深的剥离层。分析表明:

  a、输出轴有一个耦合备用轮,内孔因磨损而偏转。提升机构工作时,液压泵通过联轴器将输出扭矩传递给减速器。由于孔偏松,两轴同心度偏差过大,在偏心扭转载荷下长期运行,轴承损坏严重。

  b、轴承严重损坏后,球体无法按原布置正常工作,导致输出轴转动困难,转速不能取下,扭矩减小,导致泵排油量达不到规定值。

  更换联轴器弹性环和3506轴承,校正输出轴,重新装配。然而,用手转动它是不灵活的。

  如上所述,当3506轴承磨损甚至损坏时,一些金属屑混入液压系统,其中一些被卡在液压泵的流量分配面上,从而产生磨损。

  油泵采用轴向分配,分配板和端盖用销定位,销相对固定。在弹簧和液压的作用下,气缸体紧压在阀板上,二者相对转动,使油泵漏油较少。当阀面磨损严重或有沟槽时,由于缸体与阀板配合不紧,会造成漏油泄压。如果端口表面磨损不严重,可将细砂布放在玻璃板上,手动研磨端口表面,直到端口表面磨平。兰州起重设备关键是调整间隙。方法是将调整螺钉拧到底,然后再稍微向后转动,这样泵就可以用手轻轻转动。


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